工藝改進(jìn)的蝸輪箱
改進(jìn)后工藝方案的確定蝸輪箱問(wèn)題經(jīng)反復(fù)探索試驗(yàn),我們認(rèn)為采用整箱漏模壓板工藝方案,即分型面由大、小齒圈中間移到了大齒圈的上面,大齒圈做為小齒圈的漏模導(dǎo)板,然后再做一個(gè)大齒圈的漏模導(dǎo)板,使大、小齒圈的型腔成為一個(gè)整體在一箱(下箱)內(nèi),雙面模板工裝如所示。
蝸輪箱操作過(guò)程為:上型板同上箱一同與下箱分開(kāi),上模板從上箱中起出,起下箱模型時(shí),首先起內(nèi)模,這時(shí)外模作為內(nèi)模導(dǎo)板,控制內(nèi)模齒形,然后起外模,由下模板(導(dǎo)板)控制外模齒形,最后起出下模板,合箱,脫箱,埋箱。很巧妙地解決了蝸輪箱問(wèn)題,同時(shí)由于壓頭增高,使?jié)膊蛔銌?wèn)題也得到了很好的解決。
改進(jìn)后的工裝簡(jiǎn)齒形尺寸超差問(wèn)題經(jīng)多次試驗(yàn),我們采用了尺寸負(fù)數(shù),即在不影響齒輪正常工作的前提下,將齒形的尺寸減少一定數(shù)值,把由于球鐵凝固過(guò)程中的石墨化膨脹力(脹型力)造成的鑄件尺寸增大的數(shù)值在工裝設(shè)計(jì)時(shí)加上相應(yīng)的負(fù)值,如齒厚原來(lái)尺寸為45mm,現(xiàn)在3.8mm.使生產(chǎn)出來(lái)的鑄件齒形尺寸不超差,而且不經(jīng)返修即可使用,嚙合效果很好。
在型砂方面我們嚴(yán)格控制此類鑄件的面砂。一方面控制粒度,原砂粒度由原來(lái)的70/140目改為140/200目。另一方面控制其性能,如強(qiáng)度、水份等。同時(shí)造型操作時(shí)保證型腔的硬度值在70度以上,使齒面的粗糙度有了很大改觀。
工裝設(shè)計(jì)及制造注意的問(wèn)題上、下模與導(dǎo)板的間隙上、下模與導(dǎo)板之間是有間隙的(俗稱滑動(dòng)配合),而且,間隙值均為0.1mm左右,在模具制造時(shí)應(yīng)特別注意,如果間隙值小,則起模困難,間隙值過(guò)大,起模也困難,且工裝也易損壞。上、下模之間的同心度是靠定位環(huán)來(lái)保證的。起模斜度上、下模齒部盡管用導(dǎo)板漏模方式起模,不需要常規(guī)起模斜度。但為了防止制造時(shí)產(chǎn)生倒撥模斜度,我們確定的起模斜度為05度,實(shí)際操作效果很好。
蝸輪箱改進(jìn)后效果工藝、工裝改進(jìn)后,經(jīng)驗(yàn)證,很快投入了正式生產(chǎn),結(jié)果由于錯(cuò)箱而造成的廢品為零;澆不足而產(chǎn)生的廢品為1以下,由于掉砂產(chǎn)生的廢品也有明顯下降,總的廢品率僅為24,而且成品不需返修研配工序,使用效果很好。蝸輪箱通過(guò)改進(jìn),我們對(duì)手工潮模砂型鑄造齒輪(鑄齒)的生產(chǎn)工藝有了一定的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù),為今后類似鑄件的生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。若年生產(chǎn)量按3000件計(jì)算,直接經(jīng)濟(jì)效益約28萬(wàn)元。
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